据悉,煤粉的水分较大,会构成煤粉的流动性较差,使螺旋秤产生结块,致使其喂煤不稳定,产生断煤与冲煤的情况。根据不同情况,解决的办法有:
1、煤粉水分指标偏大:
某公司煤粉控制指标为出磨水分≤4%,实际出磨水分为0.8%~2.5%,由于公司有个别基地粉磨烟煤之时产生了除尘器烧坏袋子的状况,因此该司要求出磨温度控制在70℃以下,而实际的温度通常控制在60~65℃。出磨的温度较低使得煤粉的水分增加,煤粉的流动性差。
针对此情况,技术人员对出磨温度做了调整,要求操作员将出磨温度严格控制在70~76℃,以降低煤粉水分;定期检查CO浓度检测系统和CO2自动喷射系统,确保检测及灭火系统工作准确有益,防止袋除尘器烧袋子,不能因为怕烧袋子而放宽对煤粉水分的控制。
2、雨水进入袋室:
煤磨袋除尘器没有雨棚,顶部盖板密封成果差,没有按照规定的使用周期更换布袋,振打反吹方式不合理,袋除尘器压差高,达3000Pa,袋除尘负压增大,增加了顶部盖板密封之处的吸力,下雨之时雨水容易被吸入袋室,糊袋子,结块的煤粉进入到煤粉仓,在锥部下料管处堵塞,出现断煤冲煤情况。
该司技术对此做出整改,更换一整批布袋,改变振打反吹方式,压差下降到2000Pa,使用越佳的密封材料密封好袋除尘器顶盖,然后在顶盖上增加一层防雨帆布。通过一系列的措施防止水分进入袋除尘器,改善螺旋秤的送煤情况。
3、压缩空气带入水分:
压缩空气水分含量大,当使用压缩空气辅助流动时,水分进入煤粉仓,容易在煤粉仓锥体处造成煤粉结块和壁面结块,导致给煤不稳定。为此,该公司将压缩空气罐的排水频率从每班2次增加到每班4次。对空压机、干燥器三组及管道气源进行维护检查,确保其正常运行。
为了减少压缩空气水分的进入并降低对助流电磁阀隔膜的损坏概率,在螺旋秤正常工作条件下,应尽可能不使用助流装置,但仅在必要时使用。
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