1、某厂皮带配料秤生产过程中遇到的测量误差问题:
(1)配料秤校准后,不能稳定准确地运行。经常发生的情况是,上午校准后,汽车将在下午飞行;(2)每次校准配料秤时误差太大,通常需要多次校准;(3)空秤去皮后,零点不准确,瞬时流量不为零,误差较大;(4)配料秤的流量反馈波动较大。
2、分析原因及处理措施:
(1)配料秤的称重辊两侧经常有物料颗粒粘附,导致称重系统的交叉簧片死,没有反应,压力传感器上没有力,从而导致配料秤飞。在材料颗粒被去除之后,飞行现象被消除。为了防止物料颗粒在生产过程中再次堵塞称重系统,维修人员将裙部环形带更换为无裙部的环形带,然后强制秤体两侧的外盖密封称重系统和两侧,防范物料颗粒进入。
(2)当环形皮带偏离时,它会刮擦扁平体,导致皮带速度由快变慢,影响配料测量的稳定性和准确性。针对这一现象,维修人员对皮带跑偏进行了认真的纠正和调整;调整皮带重力张紧装置(即皮带内的配重辊),使其上下滑动灵活;在秤体下方的皮带两侧安装防运行活动辊,以防止皮带偏转和刮擦秤体。
(3)由于皮带配料秤的使用环境恶劣,灰尘较大,配料秤的称重惰轮和重辊表面被物料粉末粘住,形成不规则的凹凸表面,这导致配料秤在运行过程中压力传感器上的力增加和减少,导致误差较大。为了解决这个问题,维修人员清洁了所有惰轮和称重辊的表面,润滑了惰轮轴承并调整了水平位置,并在配料秤附近安装了空气管道。空气管道由空气压缩机站提供。规定岗位人员每班应使用气管清洁秤体,格外是皮带内侧两次。
(4)由于进料温度高,且该厂没有干燥炉,环形皮带上粘有物料,导致皮重和零点变化,影响配料和称重的准确性。因此,维修人员建议来料应尽可能降低湿度,并添加刮板以刮除皮带上的物料。
(5)配料秤电缆的电气控制部分与电力电缆一起敷设,其中一些电缆带有连接器。多功能表用于测量仪表侧的屏蔽线,响应电压超过70伏。维修人员及时组织人员重新铺设控制线系统,并将其与电力电缆分离。仪表侧进行黑接线接地,以消除所需电压,从而使给定信号和反馈信号恢复正常。
3、处理后的成果:
经过上述处理,皮带配料秤的精度和操作稳定性得到了较大的提高,校准和校正结果在误差范围内。过去,秤经常校准,但现在可以每月校准一次,大大降低了工作人员的工作强度。
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